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大連石化公司石油七廠催化車間氣分裝置發(fā)生一起重大爆炸火災傷亡事故

198411日凌晨532分,大連石化公司石油七廠催化車間氣分裝置發(fā)生一起重大爆炸火災傷亡事故。

氣體分餾裝置于19831224日開車,為丙烷脫瀝青裝置生產溶劑丙烷。開車前,整個系統(tǒng)是在0.588MPa壓力下停放。開車后,系統(tǒng)提高到正常操作壓力1.715MPa。直到事故前,裝置生產正常。

11526分左右,在崗工人突然聽到氣分塔區(qū)發(fā)出泄壓的尖鳴聲,4名操作員相繼迅速趕到現(xiàn)場查找原因。開始,均認為是蒸汽泄漏,操作員便首先關了脫丙烯塔底重沸器的蒸汽入口控制閥,又關了氣分伴熱蒸汽總閥。但聲音和漏汽量卻不減。此時,值班的車間副主任趕到現(xiàn)場,與大家一起尋找原因。突然,泄壓聲由尖鳴變?yōu)槌翋?,在場的人感到全身發(fā)涼,液化氣味很濃,透不過氣來。車間副主任便和兩名操作員摸出裝置,到距裝置60多米遠的門崗打電話,向總廠值班室報告。同時,當班班長在操作室一邊命令緊急熄火停爐,一邊拿起電話向廠部調度室匯報。話音未落,巨大的爆炸就發(fā)生了。氣分裝置和催化裝置的吸收穩(wěn)定區(qū)域頓時一片火海。從聽到泄壓尖鳴聲,到發(fā)生爆炸,歷時6分鐘。大火燃燒1小時18分鐘,于650分才被撲滅。

這次事故燃燒面積達5760m2,破壞面積為4萬多m2。爆炸產生的沖擊波,東北方向波及到距廠10公里的金州重型機器廠,西南方向波及到6公里外的大連紡織廠,使721戶民房受到不同程度的損壞。此次爆炸事故,在大連地震臺測到1.2級和0.8級兩次震波。爆炸火災使氣體分餾裝置摧毀;催化裂化部分裝置及吸收穩(wěn)定區(qū)部分空冷和管架倒塌,設備受到嚴重破壞;3個泵房和三機廠房、4個配電室倒塌;催化裂化操作室、重整車間儀表室部分受到破壞,儀表被毀壞;東側的熱電站油泵房1#、2#3#鍋爐頂蓋建筑結構遭到嚴重破壞;新建尚未投入運行的電站升壓站房屋損壞;電站3臺鍋爐的聯(lián)合煙道被震塌;全廠一度停汽,發(fā)電機組停運,各生產裝置被迫停產。此次爆炸火災事故還造成85人傷亡,其中5人死亡、18人重傷、62人輕傷。直接經濟損失達252萬元。

事故原因  由于管線焊口斷裂,致使大量液化氣丙烷泄出,迅速擴散,遇到加熱爐明火引起空間爆炸。

氣分裝置脫丙烯塔與該塔底重沸器之間連接的φ300mm管線接出一個φ100×80mm的變徑管。在變徑管的小頭,接焊出φ80mm的丙烷抽出線。變徑管縮口處的焊口,由于低周疲勞而產生斷裂,使壓力為l.715MPa、溫度為54℃的丙烷液體噴出,在空間急劇氣化。形成的爆炸混合性氣體,沿催化塔區(qū)管排的通道由北向南迅速擴散,與距泄漏點162m的催化裝置爐201明火相遇,引起爆炸著火。

此處焊口發(fā)生斷裂,其原因有兩條。

1)焊接質量低劣,有嚴重的夾渣和未焊透現(xiàn)象。整個焊縫有3個氣孔,其中有一個氣孔直徑達2mm,有的焊肉厚僅為l~2mm。

2)在開車、停車掃線、試壓等運行中的壓力、流量變化,是造成焊口低周疲勞的外部原因。

教訓

1)在安排裝置檢修時,不是按勞動定額安排工作量和工期,單純從產、銷需要上提出工期要求,因此檢修質量得不到保證,給安全生產留下隱患。

2)工藝管道的管理薄弱,施工標準不高。在此事故中,氣分裝置液化氣管道共發(fā)現(xiàn)28處斷口,其中就有24處從焊口處斷裂的,占85.7%。

3)從領導到職工,對液化氣的危害性、危險性認識不足,尤其對瓦斯、液化氣管道的管理重視不夠,沒有必要的防范措施。

4)對低周疲勞致使管線斷裂,從概念和危害上缺乏理論知識和認識,因而也沒有采取相應的技術措施。