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安慶石化總廠化肥廠發(fā)生一段爐催化劑結(jié)炭事故

19916l0日,安慶石化總廠化肥廠發(fā)生一段爐催化劑結(jié)炭事故,合計停工8天,更換催化劑34.7噸。直接經(jīng)濟損失110萬元。

531日,化肥廠年度大修后恢復(fù)生產(chǎn)。658時,出現(xiàn)終脫硫硫含量超標(指標≤0.2ppm,實際0.27ppm),經(jīng)調(diào)整工藝參數(shù)后恢復(fù)正常。698時,一段爐3m處溫度、爐管壓差和工藝氣中甲烷均呈上升趨勢,雖立即減了負荷但仍未見好轉(zhuǎn)。10730分,終脫硫硫含量再次超際,且高達0.73ppm1030分,終脫硫硫含量上升至2.50ppm,嚴重超標。此時,一段爐出現(xiàn)19根爐管變紅,爐管壓差由0.22MPa急劇上升到0.249MPa。比肥廠緊急停工進行檢查,發(fā)現(xiàn)F1201一段轉(zhuǎn)化爐爐管上部3m呈不同程度結(jié)炭。

事故原因  提供原料的煉油廠常減壓裝置常二線和常頂之間的跨線上,沒有及時加設(shè)盲板,使常二線組分漏入石腦油中,引起石腦油質(zhì)量嚴重惡化。在正常石腦油加氫工藝條件下,鈷鉬催化劑對高沸點的硫化物是脫不掉的,這是導(dǎo)致終脫硫超標和一段爐轉(zhuǎn)化催化劑硫中毒以及產(chǎn)生高級烴熱裂解結(jié)炭的主要原因。

教訓(xùn)  質(zhì)量管理制度執(zhí)行不嚴?;蕪S由于石腦油質(zhì)量引起一段爐結(jié)炭事故,已是第三次.這次事故發(fā)生前9天中,化把廠對石腦油進行分析,其干點時有超標。但由于對嚴格控制化肥用石腦油干點指標的重要性認識不足,未采取進一步的處理措施,導(dǎo)致事故發(fā)生。