撫順石化公司石油三廠加氫車間一套加熱爐露點腐蝕 爐管破裂
1983年2月6日18時40分,撫順石化公司石油三廠加氫車間一套加熱爐崗位人員發(fā)現(xiàn)加熱爐風壓和瓦斯流量突然下降,分配室和對流室溫度上升,燃燒室由700℃下降到600℃,操作人員判斷是熱偶失靈,找來儀表工校驗。
19時30分,又出現(xiàn)風機的電機電流由47A下降列37A。經(jīng)檢查均未發(fā)現(xiàn)任何異常,認為可能是由于煙道循環(huán)旁路擋板開大造成的。因此,又將擋板關(guān)小一個眼。但爐膛負壓仍然波動。19時55分,加熱爐突然熄滅。這時崗位人員立即報告。隨后車間、廠調(diào)度及有關(guān)廠長趕到現(xiàn)場,經(jīng)研究決定重新點爐。于是開始進行爐膛置換,煙道憋壓。20時25分,正當爐膛取樣分析尚未完成時,風機突然發(fā)出異常的響聲,自動停車,裝置停產(chǎn)。
事故原因
(1)經(jīng)對加熱爐爐管分組進行氮氣試壓,發(fā)現(xiàn)加熱爐新氫加熱段第一組破裂,證明當時是由此泄出氫氣,而漏出的氫氣在對流室出口處立即燃燒,使循環(huán)煙氣的溫度不斷上升.爐膛出現(xiàn)正壓,造成加熱爐滅火。
(2)由于風機循環(huán)煙氣的溫度(600℃以上)超過葉輪的工作溫度(420℃),造成葉輪脫落撞擊甩掉,機軸彎曲變形、自動停車。
(3)露點腐蝕。該爐管使用近20萬小時,新氫加熱段第一組位于對流室末端煙道附近。煙道溫度250℃左右,由于管內(nèi)新氫入口溫度約30℃,出口約140℃,致使前20m爐管外壁溫度長期在低于煙氣露點(140~160℃)下使用,因而造成管壁嚴重腐蝕減薄。
這次書故使我們認識到,不僅煙氣低于露點溫度寸有腐蝕,而且對被加熱物體的表面低于煙氣露點溫度時也有露點腐蝕。
(4)有關(guān)人員缺乏對異?,F(xiàn)象的判斷能力,在近兩個小時的處理過程中,均未能避免事故的擴大。