煤種變化操作調(diào)整不及時(shí)導(dǎo)致制粉系統(tǒng)放炮
【案例簡(jiǎn)述】
某電廠安裝北京巴威鍋爐有限公司生產(chǎn)的B&WB410/ 9.81型高壓、固態(tài)排渣、自然循環(huán)煤粉鍋爐,燃用神華煤,鍋爐配用直流煤粉燃燒器,燃燒器布置方式為四角切圓布置,每角有三個(gè)一次風(fēng),其上下都配有二次風(fēng),采用鋼球磨煤機(jī)中儲(chǔ)式制粉系統(tǒng),磨煤機(jī)的型號(hào)DTM320/580;排粉機(jī)型號(hào)M6-31NO20.5D。煤粉的輸送方式為乏氣送粉。
21制粉系統(tǒng)爆炸事故
2號(hào)爐21制粉系統(tǒng):機(jī)組負(fù)荷100MW,21、22制粉系統(tǒng)停運(yùn),各參數(shù)運(yùn)行正常。4時(shí)55分巡操插入21給煤機(jī)插條,并打開(kāi)給煤機(jī)前后蓋子,全開(kāi)壓力冷風(fēng)門(mén),開(kāi)啟排粉機(jī)入口總風(fēng)門(mén),并關(guān)小其入口熱風(fēng)門(mén)直至全關(guān),進(jìn)行倒風(fēng)抽粉,5時(shí)12分停止21給煤機(jī)。5時(shí)18分磨煤機(jī)電流降到61A,關(guān)閉制粉系統(tǒng)再循環(huán),檢查回粉管鎖氣器不動(dòng)作,巡操活動(dòng)上、下部鎖氣器,清掏木柴分離器及小篩子,后停止21磨煤機(jī),其出入口溫度分別為39/58℃。
6時(shí)38分根據(jù)粉倉(cāng)粉位情況啟動(dòng)21制粉系統(tǒng),關(guān)閉磨煤機(jī)入口大氣冷風(fēng)門(mén),開(kāi)啟磨入口總風(fēng)門(mén),全開(kāi)磨煤機(jī)壓力冷風(fēng)門(mén),進(jìn)行磨煤機(jī)倒風(fēng)操作。6時(shí)40分啟動(dòng)21磨煤機(jī)正常后,啟動(dòng)21給煤機(jī),轉(zhuǎn)速逐漸加至560轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)熱風(fēng)門(mén)未開(kāi)啟。6時(shí)42分左右21制粉系統(tǒng)發(fā)生爆炸,21磨煤機(jī)、給煤機(jī)跳閘。跳閘原因?yàn)闈?rùn)滑油壓低保護(hù)動(dòng)作,稍后排粉機(jī)、給粉機(jī)跳閘;立即啟動(dòng)供油泵,投入下層四支油槍助燃。因22排粉機(jī)入口防爆門(mén)被落物擊破,停止22排粉機(jī)及其給粉機(jī),投入上層油槍?zhuān)⑼顺鋈⑺募?jí)保護(hù)。6時(shí)50分負(fù)荷減至20MW,10時(shí)55分2號(hào)機(jī)組與系統(tǒng)解列,退出二級(jí)保護(hù),汽機(jī)打閘。10時(shí)58分退出一級(jí)保護(hù),2號(hào)爐熄火 。
當(dāng)日 22時(shí)39分經(jīng)過(guò)搶修2號(hào)爐具備點(diǎn)火條件,投入上1、2、3、4油槍?zhuān)?號(hào)爐點(diǎn)火升壓。27日4時(shí)20分2號(hào)機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷,27日7時(shí)35分機(jī)組負(fù)荷70MW運(yùn)行正常。由于21制粉系統(tǒng)及排粉機(jī)檢修,所以不能帶滿(mǎn)負(fù)荷。
12制粉系統(tǒng)爆炸事故
2005年12月27日1號(hào)爐12制粉系統(tǒng):機(jī)組負(fù)荷100MW,11、12制粉系統(tǒng)運(yùn)行,各參數(shù)運(yùn)行正常。16時(shí)30分根據(jù)煤粉倉(cāng)粉位準(zhǔn)備停止12制粉系統(tǒng)運(yùn)行,插入12給煤機(jī)插條,開(kāi)啟排粉入口總風(fēng)門(mén),逐漸關(guān)12磨煤機(jī)入口熱風(fēng)門(mén)由38%至20%,開(kāi)壓力冷風(fēng)門(mén)由0%開(kāi)至50%,16時(shí)32分?jǐn)嗝盒盘?hào)發(fā),16時(shí)33分磨入口熱風(fēng)門(mén)全關(guān),壓力冷風(fēng)門(mén)開(kāi)啟至85%,12磨煤機(jī)入口溫度為79.53℃,出口溫度67.15℃。16時(shí)33分溫風(fēng)門(mén)由50%關(guān)至35%,全開(kāi)壓力冷風(fēng)門(mén),關(guān)細(xì)粉分離器至排粉機(jī)入口門(mén)由59%關(guān)至55%,維持系統(tǒng)負(fù)壓3.8/5.1kPa,進(jìn)行抽粉。16時(shí)35分停止12給煤機(jī),16時(shí)38分關(guān)隔離門(mén)并開(kāi)啟排粉機(jī)入口冷風(fēng)門(mén)由0%開(kāi)至25%,熱風(fēng)門(mén)由0%開(kāi)至8%,維持一次風(fēng)壓2.8kPa,維持系統(tǒng)負(fù)壓3.5/4.8kPa運(yùn)行,此時(shí)12排粉機(jī)出口溫度為80℃。16時(shí)45分12磨煤機(jī)電流為60A,12磨出口溫度為58.6℃,關(guān)小細(xì)粉分離器至排粉機(jī)入口門(mén)至40%,開(kāi)大排粉機(jī)入口冷風(fēng)門(mén)至33%,開(kāi)排粉機(jī)入口熱風(fēng)門(mén)至22%,控制12排粉機(jī)出口溫度為84℃,磨煤機(jī)電流已接近空載電流,關(guān)細(xì)粉分離器至排粉機(jī)入口門(mén)至40%,開(kāi)大排粉機(jī)入口冷風(fēng)門(mén)至38%,熱風(fēng)門(mén)至23%,關(guān)小磨壓力冷風(fēng)門(mén)至70%,再次關(guān)細(xì)粉分離器至排粉機(jī)入口門(mén)至30%。全關(guān)磨再循環(huán)門(mén),關(guān)磨入口壓力冷風(fēng)門(mén)至40%,開(kāi)排入口冷風(fēng)門(mén)至42%,開(kāi)排入口熱風(fēng)門(mén)至30%,此時(shí)一次風(fēng)壓2.7kPa,系統(tǒng)負(fù)壓降至1.2/1.5kPa,并準(zhǔn)備清掏木材分離器,活動(dòng)上下鎖氣器及清掏小篩子。16時(shí)51分12制粉系統(tǒng)爆破,12制粉系統(tǒng)一次風(fēng)壓3.5kPa,排粉機(jī)電流86A,全關(guān)細(xì)粉分離器至排粉機(jī)入口風(fēng)門(mén),關(guān)12排粉機(jī)冷熱風(fēng)門(mén)至0%,一次風(fēng)壓仍維持不變,就地檢查12排粉機(jī)入口防爆門(mén)爆破,值長(zhǎng)令減負(fù)荷至90MW,調(diào)整鍋爐燃燒穩(wěn)定。16時(shí)52分停止12磨煤機(jī)運(yùn)行,17時(shí)27分減負(fù)荷至75MW,停止12排粉機(jī)運(yùn)行。
12月29日21時(shí)05分,12制粉系統(tǒng)恢復(fù)工作結(jié)束,開(kāi)始對(duì)制粉系統(tǒng)全面檢查。通過(guò)各個(gè)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員的檢查,12制粉系統(tǒng)具備啟動(dòng)條件。12月30日1時(shí)26分啟動(dòng)12排粉機(jī)正常,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行徹底抽粉,12月30日1時(shí)45分啟動(dòng)12制粉系統(tǒng)正常,2時(shí)44分負(fù)荷加滿(mǎn)。
【案例評(píng)析】
1.系統(tǒng)內(nèi)存在易積粉部位(管道交叉相貫線處,和防爆門(mén)凸臺(tái)等處)。
2.制粉系統(tǒng)停運(yùn)時(shí)抽粉風(fēng)量不足,造成煤粉在系統(tǒng)內(nèi)沉積。
3.在煤粉細(xì)度發(fā)生了變化(R90=35%~44%降為R90=27%~34%),氣候干燥,加之神華煤的高揮發(fā)分等情況下,增加了煤粉的易爆傾向。
4.當(dāng)啟停制粉系統(tǒng)時(shí),在上述多種因素的綜合作用下,積粉飛揚(yáng)而發(fā)生爆炸。
【案例警示】
1.提高制粉系統(tǒng)防爆的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),消除麻痹思想,對(duì)制粉系統(tǒng)的爆破風(fēng)險(xiǎn)從運(yùn)行、維護(hù)、技術(shù)管理方面進(jìn)行重新評(píng)估,進(jìn)一步完善防爆措施。
2.防磨防爆工作小組積極開(kāi)展防磨防爆研究活動(dòng),對(duì)100%燃燒神華煤提出有針對(duì)性的防爆措施,以指導(dǎo)運(yùn)行操作。
3.采取加大抽粉量等措施,停止制粉系統(tǒng)后,對(duì)磨煤機(jī)和系統(tǒng)存煤粉情況進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查情況調(diào)整操作(抽粉風(fēng)量和抽粉時(shí)間),經(jīng)過(guò)反復(fù)實(shí)踐、確定抽粉操作程序。
4.開(kāi)展更換防爆門(mén)的可行性研究。
5.消除一切可能存在積粉的部位,對(duì)任何不光滑的接合面進(jìn)行打磨,將煤粉管道三通、變徑、接頭等接口打磨光滑,去除毛邊,并詳細(xì)檢查制粉系統(tǒng)。
6.裝設(shè)啟停制粉系統(tǒng)報(bào)警裝置、警示現(xiàn)場(chǎng)工作人員在啟停時(shí)遠(yuǎn)離制粉系統(tǒng)。
7.制定磨煤機(jī)啟、停過(guò)程中防人身傷害的措施。
8.為減小風(fēng)粉濃度(遠(yuǎn)離爆炸區(qū)域),在停磨前保持較大風(fēng)量,啟動(dòng)磨煤機(jī)前盡快倒風(fēng),保持較大風(fēng)量吹掃系統(tǒng),然后再啟動(dòng)磨煤機(jī),并快速給煤。
9.抽粉風(fēng)量的確定應(yīng)遵循全開(kāi)壓力冷風(fēng)門(mén),同時(shí)打開(kāi)給煤機(jī)前后入口蓋子,控制磨煤機(jī)出口溫度不超過(guò)60℃。
10.將煤粉細(xì)度恢復(fù)到R90=35~44%水平。
11.由于機(jī)組長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,人員思想麻痹,存在僥幸心理,對(duì)制粉系統(tǒng)的防爆工作重視不夠。
12.對(duì)燃燒神華煤的認(rèn)知程度不夠,未進(jìn)一步進(jìn)行深入研究,所依照的標(biāo)準(zhǔn)仍然停留在燃燒晉北煤的基礎(chǔ)上,以至于在制定防爆措施上缺乏針對(duì)性。
13.運(yùn)行人員在進(jìn)行制粉系統(tǒng)抽粉時(shí),只依據(jù)磨煤機(jī)電流和鎖氣器動(dòng)作情況及抽粉時(shí)間來(lái)判斷煤粉是否抽盡,不夠科學(xué)合理。
14.所安裝的防爆門(mén)落后,加之維護(hù)人員在對(duì)防爆門(mén)安裝時(shí),未按工藝要求進(jìn)行,表面劃痕不符合規(guī)范要求,導(dǎo)致爆破能量不能及時(shí)釋放。
15.在設(shè)備檢修中未能徹底消除系統(tǒng)內(nèi)可能存在積粉的地方,造成了安全隱患。
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